摘 要:本文就江蘇油田真武油管修復(fù)中心的實(shí)際情況給出一個(gè)利用OMRON PLC和King View實(shí)現(xiàn)的油管清洗監(jiān)控系統(tǒng)。詳細(xì)闡述了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、硬件設(shè)計(jì)、通訊方式的構(gòu)成以及軟件的設(shè)計(jì)思想。該系統(tǒng)已經(jīng)投入運(yùn)行,應(yīng)用效果良好。
1.引言
可編程控制器(PLC)以其高可靠性、適應(yīng)工業(yè)過程現(xiàn)場、強(qiáng)大的聯(lián)網(wǎng)功能等特點(diǎn),現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)工藝過程。在目前的很多自控系統(tǒng)中,常選用PLC作為現(xiàn)場的控制設(shè)備,用于數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)控制和輸出控制,而在系統(tǒng)上位機(jī)(通常為工控機(jī))上利用工控組態(tài)軟件來完成工業(yè)流程及控制參數(shù)的顯示,以實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和管理功能。這種控制系統(tǒng)充分利用了微型機(jī)和PLC的各自的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ),得到了廣泛的應(yīng)用。
九十年代初,國內(nèi)絕大多數(shù)油田對從井筒內(nèi)取出的油管采取直接在現(xiàn)場用鍋爐車產(chǎn)生高溫蒸汽清洗的辦法來清洗油管內(nèi)外壁,這種辦法一方面會造成環(huán)境污染,另一方面清洗效果也不理想。隨著油田生產(chǎn)的規(guī);、專業(yè)化,大多油田成立了油管修復(fù)單位,定點(diǎn)、定員、定設(shè)備進(jìn)行油管的清洗、檢測、修復(fù)工序。清洗環(huán)節(jié)國內(nèi)油田主要采用三種方式:高壓旋轉(zhuǎn)水射流、中頻加熱清洗和高溫?zé)嵯础?/FONT>
根據(jù)江蘇油田井下作業(yè)處真武油管修復(fù)中心的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了以研華Pentium Ⅲ工控機(jī)、OMRON CQM1H-CPU21型PLC為硬件核心,以組態(tài)王KingView6.01為軟件平臺的計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),對油管進(jìn)行高溫?zé)嵯床僮鳌O到y(tǒng)總體設(shè)計(jì)如圖1.
下面從硬件和軟件兩方面對油管高溫?zé)嵯垂に囘M(jìn)行分析。
2.硬件構(gòu)成
利用現(xiàn)有一臺2T鍋爐通過旁管對熱洗池內(nèi)清洗液(主要成分為清水,含適量比例的氫氧化鈉和金屬表面活性劑配劑)進(jìn)行加熱?紤]油管體積、質(zhì)量較大,人工搬運(yùn)不便,且熱洗間處于高溫危險(xiǎn)環(huán)境,故采用機(jī)械滾輪傳輸、氣缸舉升和機(jī)械式鏈提升裝置,并由磁敏、光電或機(jī)械式行程開關(guān)對油管進(jìn)行限位或控制滾輪、氣缸的動(dòng)作。
整個(gè)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用OMRON CQM1H-CPU21型PLC作為控制核心。CPU21本身具有16個(gè)數(shù)字量I/O點(diǎn),通過外接輸入模塊ID212四塊和輸出模塊OC222三塊作為I/O口功能擴(kuò)展,以滿足設(shè)計(jì)需要。PLC通過COM口與工控機(jī)相連,與組態(tài)王KingView軟件結(jié)合,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)監(jiān)控操作功能。硬件構(gòu)成簡圖如圖2。
3.軟件分析
待清洗油管經(jīng)傳輸線進(jìn)入熱洗池內(nèi)管架,與池內(nèi)清洗液充分接觸,進(jìn)行熱交換,油管內(nèi)外壁原油溶化、剝離,上浮至清洗液表面。油管被鏈提升裝置提出至液面以上,進(jìn)行第一次控水?厮戤吅笕越(jīng)鏈提升裝置提升至通徑傳輸線一。通徑傳輸線一正轉(zhuǎn),將油管送至內(nèi)壁沖洗機(jī),進(jìn)行內(nèi)壁沖洗。沖洗完畢后通徑傳輸線一反轉(zhuǎn),油管后退至通徑傳輸線一下料感應(yīng)器,通徑下料翻板動(dòng)作,將油管翻至通徑傳輸線二。通徑下料翻板回位后,控水氣缸動(dòng)作,進(jìn)行第二次控水?厮戤吅螅◤絺鬏斁二正轉(zhuǎn),將油管傳輸通過外壁沖洗機(jī),進(jìn)行外壁清洗。完畢后出料,完成一根油管的清洗作業(yè)。PLC編程思路如圖3。
由于整個(gè)系統(tǒng)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)多,畫面復(fù)雜,自行設(shè)計(jì)監(jiān)控軟件周期較長、難度較大,所以上位機(jī)采用國內(nèi)先進(jìn)的組態(tài)軟件—組態(tài)王KingView6.01進(jìn)行編寫。組態(tài)王是運(yùn)行于Windows98/NT/XP的全中文界面的組態(tài)軟件,采用了多線程、COM組件等新技術(shù),充分利用了Windows的圖形編輯功能,能方便地構(gòu)成監(jiān)控畫面,具有豐富的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、靈活的組態(tài)方式和數(shù)據(jù)鏈接功能,用其構(gòu)造監(jiān)控系統(tǒng)能大大縮短開發(fā)時(shí)間,并能保證系統(tǒng)的質(zhì)量。組態(tài)王與PLC之間通信采用的是PPI通訊協(xié)議。組態(tài)王通過串行口與PLC進(jìn)行通信,訪問PLC相關(guān)的寄存器地址,以獲得PLC所控制設(shè)備的狀態(tài)或修改相關(guān)寄存器的值。在實(shí)際編程過程中不需要編寫讀寫PLC寄存器的程序,組態(tài)王提供了一種數(shù)據(jù)定義方法,在定義了I/O變量后,可直接使用變量名用于系統(tǒng)控制、操作顯示、趨勢分析、數(shù)據(jù)記錄和報(bào)警顯示。
根據(jù)監(jiān)控的實(shí)際要求,設(shè)計(jì)的軟件實(shí)現(xiàn)了下述功能:工藝流程進(jìn)行動(dòng)畫顯示,可以直觀的看出各條傳輸線、水泵、電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,以及熱洗池內(nèi)油管數(shù)量和班產(chǎn)量。此外,針對不同的操作人員,設(shè)置不同的系統(tǒng)操作權(quán)限及密碼,并給予系統(tǒng)操作幫助等等。系統(tǒng)控制界面如圖4。
4.結(jié)束語
本文作者創(chuàng)新點(diǎn):設(shè)計(jì)運(yùn)用組態(tài)王和PLC進(jìn)行通訊,具有時(shí)效性好、速度快、可靠性高、運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)人機(jī)界面友好而直觀,具有一定的靈活性,易于擴(kuò)充。設(shè)計(jì)于2001年竣工投產(chǎn),現(xiàn)已正常運(yùn)轉(zhuǎn)5年,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。特別是PLC和組態(tài)王軟件技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用,使得生產(chǎn)中自動(dòng)化程度大大提高,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,取得了較好的實(shí)際使用效果。
5.參考文獻(xiàn)
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