引言
中國鋁業(yè)公司青海分公司采用先進的160kA大型預焙陽極中間下料電解槽,提供直流電流的整流系統(tǒng)采用110kV直降式有載調壓整流變壓器和二極管整流電路,共有四套整流機組,單機組額定輸出直流為1150V、56kA;正常為四套機組同時運行,各輸出40kA、1150V的直流電,共輸出直流為 160kA、1150V;當有一套機組退出運行后,其余三套機組各輸出53.3kA、1150V的直流電用以滿足鋁電解的正常生產(chǎn)。整流系統(tǒng)的整流器采用二極管三相橋式同相逆并聯(lián)整流電路,變壓器采用分段中性點調壓變壓器和整流變壓器組合,具有±35級調壓,穩(wěn)流控制采用有載調壓開關進行粗調,飽和電抗器進行細調的控制方式。由于電解鋁廠的整流供電系統(tǒng)通常要求是終端變電站,監(jiān)控和繼電保護設置比較單一、簡單,但專業(yè)性強,可靠程度要求很高。因此,項目采用了微機監(jiān)控保護裝置和綜合自動化系統(tǒng),對穩(wěn)流部分采用了PLC控制的方案。本文主要介紹自動穩(wěn)流控制部分的組成及控制特點。
二、系統(tǒng)配置
為了獨立于保護和監(jiān)控系統(tǒng)而自成一體,避免相互干擾和影響,穩(wěn)流系統(tǒng)全部采用AB公司SLC-5/04系列PLC組網(wǎng),該PLC具有專用的DH+通訊網(wǎng),通過專用板卡直接可與服務器相連。PLC之間的信息交換通過DH+網(wǎng)絡通訊來實現(xiàn),圖1為網(wǎng)絡結構。
PLC組成的網(wǎng)絡結構穩(wěn)流控制PLC按照N+1的原則配置,對4臺整流機組各配置PLC,以實現(xiàn)小閉環(huán)控制;配置一套總調PLC,以實現(xiàn)大閉環(huán)控制。整流機組小閉環(huán)控制PLC用于單臺機組的穩(wěn)流控制,其目的是用PLC的PID控制器實現(xiàn)單臺機組的直流輸出與給定值相一致,以達到單臺機組的穩(wěn)流,并通過調節(jié)飽和電抗器偏移繞組的電流來實現(xiàn)同一臺機組兩個整流柜之間輸出電流的平衡。采用一套總調PLC完成大閉環(huán)控制,調節(jié)所有的整流機組,大閉環(huán)總調的 PID輸出作為整流機組小閉環(huán)PID的給定值,使所有機組的直流輸出相同。當產(chǎn)生陽極效應時,可同時調節(jié)所有機組飽和電抗器的控制繞組電流,如無法滿足穩(wěn)流要求時,可自動判斷降檔升壓。另外,大閉環(huán)還可實現(xiàn)恒安時控制、最大需要控制、整流機組啟停等功能。SLC-5/04 PLC具有PID運算功能和指令,可對系統(tǒng)做動態(tài)控制;有DH+和RS-232兩個通訊口;機內配有高速計數(shù)器,以適應對機外高速信號的計數(shù)要求,CPU帶有兩個計數(shù)頻率最高達 2kHz的高速計數(shù)器,每個計數(shù)器可用程序復位,并可設置成加法計數(shù)、減法計數(shù)或相位差90°的兩個脈沖序列;為系統(tǒng)備有專用的數(shù)字擴展模塊(EM),可以很方便的對系統(tǒng)的輸入輸出點做擴展;具有靈活的中斷輸入,以極快的速度響應中斷請求信號。
三、自動穩(wěn)流控制
1、信號取樣由于目前國產(chǎn)直流互感器的溫漂做的不好,信號失真大,磁放大時間常數(shù)太長,不利于即時準確的控制等原因,穩(wěn)流系統(tǒng)小閉環(huán)反饋信號取自于整流一次側交流信號;穩(wěn)流系統(tǒng)大閉環(huán)反饋控制信號取自于總直流互感器,經(jīng)變送器把小信號傳至總調PLC;整流系統(tǒng)總的輸出電流由上位計算機系統(tǒng)通過通訊方式來設定。
2、控制功能在自動穩(wěn)流系統(tǒng)中,PLC主要完成整個系統(tǒng)的邏輯順序控制及所有PID回路控制。
其主要包括以下幾個部分:
。1) 恒流控制
恒流控制是將機組的直流輸出電流經(jīng)變送器變換后反饋到PLC的輸入端,與給定信號作比較后送給PI調節(jié)器進行控制?刂平Y果轉換成控制輸出脈沖并經(jīng)功率放大后,去觸發(fā)晶閘管整流電路的占空比,改變飽和電抗器的控制電流,從而達到機組電流穩(wěn)定的目的。
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