山東壽光巨能特鋼集團公司軸承鋼鋼材產量所占比例逐步增加,今年以來軸承鋼鋼材產量已超過公司總產量的三分之一,是公司產量和效益最大的品種。但長期以來因為設備、工藝、操作等多方面的原因,還存在縮孔、疏松、顯微孔隙等質量問題。目前軸承鋼主要用作管坯進行再加工,這類鋼材不允許存在縮孔、疏松等低倍質量問題,為此公司采取按質量分級的方法,挑選出質量較好的用作穿管,其他的發(fā)給普通用戶,但仍然會出現(xiàn)用作穿管的鋼材量少無法完成合同的現(xiàn)象,影響了我公司的經濟效益。針對這個情況,軋鋼廠決定采取措施改善軸承鋼鋼材低倍質量。
以產量較大的二線φ70軸承鋼為例,降速前8月20日至10月19日,共檢驗φ70軸承鋼71爐,按公司軸承鋼分級管理辦法,檢驗結果為“合格1”(符合GB/T18254-2002標準)的爐數(shù)為17爐,“合格1”所占比例僅為23.9%,降速后10月21日至11月20日,檢驗φ70軸承鋼101爐,檢驗結果為“合格1”的爐數(shù)為78爐,“合格1”所占比例為77.2%,由此可見,降速后“合格1”所占比例大幅提高53.3%,效果顯著,解決了用作穿管的鋼材量少無法完成合同的問題。
根據(jù)降低變形速度,增加變形滲透性,改善內部結構的理論,決定進行降低連軋軋制速度試驗。制定降速試驗方案需要考慮生產節(jié)奏、軋輥冷卻以及軋件尺寸穩(wěn)定性等多種因素,降速不能影響生產節(jié)奏,不能速度過慢導致軋輥龜裂,軋件頭中尾不能溫差太大以至于影響整個長度方向的尺寸穩(wěn)定性,按照以上原則制定了降速方案,于10月19日開始進行了試驗,最終確定了φ60終軋速度由2.1 m/s降到1.2m/s,降幅42.9%,φ65~70終軋速度由2.0 m/s降為1.1m/s,降幅45%。